提供一种新型的无水三氯化铝的生产方法。为实现上述发明目的是通过以下技术方案实现的:本发明涉及一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的首先步操作铝锭放入反应炉中,初次生产时使用**容器通过柴油加热将铝锭进行加热融化成铝液,而后将铝液倒入反应炉内,关闭反应炉后通入液氯,与熔融状态的铝在830°C左右进行氯化反应。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第二步操作是反应生成的烟雾状三氯化铝气体由升华管导入捕集器,可使气体进入捕集器后在器壁呈结晶析出,少量氯气、三氯化铝粉尘尾气经引风机进入烟道总管,引至尾气吸收装置处理达标后通过排气筒高空排放。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法是每台反应炉每小时生产无水三氯化铝约40kg,每台反应炉每天放料3次。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第三步操作是将少量铝块置于氯化反应炉边预热,当铝液液面下降时,加入铝块继续反应;反应炉内温度控制在800°C左右,通过控制通入液氯的量可调整反应炉内的温度。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法是第四步操作是待首先台反应炉实现稳定反应时。亿汇经贸是您可信赖的合作伙伴!吉林粉末三氯化铝批发
将熔融状的铝通过特制大勺部分转移至另一台氯化反应炉,并控制通入氯气反应,继而起炉。本发明的优势是:类比同类行业实际生产经验,以氯气计,产品的回收率高达99%;颗粒含量大幅增加。具体实施方式说明下面讲述实施例:实施例1一种新型的无水三氯化铝的生产方法:本发明涉及一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的首先步操作铝锭放入反应炉中,初次生产时使用**容器通过柴油加热将招锭进行加热融化成招液,而后将招液倒入反应炉内,关闭反应炉后通入液氯,与熔融状态的铝在830°C左右进行氯化反应。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第二步操作是反应生成的烟雾状三氯化铝气体由升华管导入捕集器,可使气体进入捕集器后在器壁呈结晶析出,少量氯气、三氯化铝粉尘尾气经引风机进入烟道总管,引至尾气吸收装置处理达标后通过排气筒高空排放。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法是每台反应炉每小时生产无水三氯化招约40kg,每台反应炉每天放料3次。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第三步操作是将少量铝块置于氯化反应炉边预热,当铝液液面下降时,加入铝块继续反应;反应炉内温度控制在800°C左右。吉林粉末三氯化铝批发亿汇经贸是多层次的团体与管理模式。
结果讨论:利用粉煤灰酸法与利用煤矸石酸法生产结晶三氯化铝[]比较,利用煤矸石酸法制取结晶三氯化铝需经矸石粉碎、焙烧、球磨等过程,较粉煤灰酸法复杂。利用的煤矸石Al203必须大于等于,每生产1t[],消耗,如此计算,煤矸石中的Al203被利用率*为22%,而利用含Al203<20%粉煤灰小试初步可达到。而且减少了采矿、运输、粉碎、焙烧、球磨等多道工序。利用粉煤灰酸法生产结晶三氯化铝的控制因素:在小试中A2、D2、F各样品Al203的质量分数分别为(~)%、(~)%、(~)%,平均、、。试验查明Al的浸出率与样品铝的质量分数无明显正相关关系。在工业上用铝灰生产结晶三氯化铝时,研究发现Al浸出的数量与盐酸浓度的,该试验是否存在Al的浸出率与盐酸浓度成正比的关系有待试验证明。在小试中的试验及小试都是在恒温100℃下,采用不同的时间下进行的,时间与Al的浸出率的关系,在温度,盐浓度一定的情况下,Al的浸出率与时间成正相关关系,但不明显,比较大为时间延长1h,浸出率提高。是否存在温度升高或温度升高与时间延长同时进行,Al的浸出率会有明显的升高呢?还要经进一步的小试来验证。化学工艺提取试验证明浸出率X与入选试料品位(x1)、酸或碱浓度(X2)、温度(X3)和反应时间。
众所周知,三氯化铝具有与路易斯酸特性相同的强腐蚀性,在四氯化钛中饱和溶解度对温度的强敏感性以及相对较高的挥发性,若粗四氯化钛中三氯化铝含量超过,就会造成四氯化钛生产设备腐蚀加快、热交换器管道堵塞、换热效果很大降低、精制蒸馏工序难以去除等问题,严重影响生产的正常进行。在我公司海绵钛生产过程中,因四氯化钛中三氯化铝偏高问题多次严重影响了生产的顺行,如2011年有2个月左右时间,我公司生产的粗四氯化钛中三氯化铝偏高造成了氯化加料管完全堵塞;精制系统预蒸馏回流管的堵塞以及不锈钢波纹管腐蚀穿孔;2012年我公司生产的粗四氯化钛中三氯化铝偏高造成套管冷凝器以及淋洗塔频繁堵塞等。四氯化钛中为什么会有如此高浓度的三氯化铝呢?针对以上问题,对我公司前期生产中因四氯化钛中三氯化铝偏高的原因及其危害进行了分析,并参考了国内外四氯化钛中三氯化铝含量控制及去除技术,结合我公司现有的设备工艺技术现状,提出了控制和降低粗四氯化钛中三氯化铝含量的解决措施。由于四氯化钛中三氯化铝对系统设备的巨大危害性,国内外对其除杂工艺技术进行大量的研究。目前,在粗四氯化钛中加人去除Al的钝化剂,使其中的铝转化为无腐蚀性或腐蚀性较小的物质。公司狠抓产品质量的提高,逐年立项对制造、检测、试验装置进行技术改造。
毒重石是一种钡含量极为丰富的矿产资源,主要以BaCO3的形式存在,同时矿石中夹杂有一定量的CaCO3、MgCO3和SiO2等其他化合物。毒重石作为生产钡盐的重要原料,避免了传统工艺采用重晶石(BaSO4)制钡盐过程中的能耗高、污染重等缺点,其生产工艺具有污染小、成本低、纯度高等优点,促进了近年来钡盐工业的迅猛发展。由于毒重石中元素主要以碳酸盐的形式存在,其酸浸工艺比较简单,在一定的矿粉细度下与酸接触迅速被酸解,大量的杂质Ca2+、Mg2+、Fe2+及硅元素被浸入酸解液中,尤其是硅杂质对酸解液的影响比较突出。一方面,硅可能形成硅酸胶体包裹矿石颗粒形成薄膜,影响酸解过程矿粉中钡的浸出率;另一方面,净化液中的硅会以硅酸盐的形式附着在管道表面,对管道的传热造成影响,增加了工业清洗管道的频率,对钡盐的连续化生产造成不利影响。因此,在净化工段进行硅杂质的去除有利于钡盐的纯化产出,对酸浸毒重石后的酸解液进行除硅研究具有重要意义。1实验部分实验所用的毒重石矿来源于四川某矿山,经研磨至粒径小于128μm后做XRF成分分析及化学分析方法的确认,检出矿石成分如表1所示。盐酸、氨水、三氯化铝、偏铝酸钠、氢氧化钙均为分析纯。亿汇经贸推行现代化管理制度。浙江油漆用三氯化铝出口
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对高纯度的钡盐制备起到积极作用。不同pH对三氯化铝除杂的影响毒重石酸解液中的硅以不同结构形式的分散性二氧化硅存在,当加入除硅剂三氯化铝后,硅凝胶的形成与体系pH的变化密切相关。图1为pH对三氯化铝除杂效果的影响。从图1可以看出,SiO2在酸性体系中的凝聚沉淀速度比在中性或碱性体系中大得多。在酸性阶段,随pH的增大SiO2的去除率不断提高,当pH在7~8时SiO2的去除率达到75%以上,而钡的损失率维持在1%左右;但是当pH达到8以后,SiO2的凝聚沉淀趋于平缓,几乎没变化,钡的损失率却急剧上升。故而选择除硅pH为7~8。三氯化铝加入量的影响不同结构的SiO2形态在酸性介质中主要以凝胶粒子形式存在,颗粒间电荷相互排斥,难以形成大体积的凝胶颗粒,分离难度大。三氯化铝在一定的pH条件下以胶状物的形式存在,当三氯化铝浓度达到一定值时,三氯化铝形成的胶状物足以吸附溶液中的SiO2胶体产生共沉。图2是三氯化铝加入量对除硅效果的影响。从图2可知,随三氯化铝用量增大,溶液中的硅去除率不断增加,即硅被三氯化铝胶状物沉淀分离。但是当m(三氯化铝)∶m(SiO2)达到,再增加三氯化铝加入量对硅去除率的影响不大,这是由于三氯化铝过量后。吉林粉末三氯化铝批发
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