毒重石是一种钡含量极为丰富的矿产资源,主要以BaCO3的形式存在,同时矿石中夹杂有一定量的CaCO3、MgCO3和SiO2等其他化合物。毒重石作为生产钡盐的重要原料,避免了传统工艺采用重晶石(BaSO4)制钡盐过程中的能耗高、污染重等缺点,其生产工艺具有污染小、成本低、纯度高等优点,促进了近年来钡盐工业的迅猛发展。由于毒重石中元素主要以碳酸盐的形式存在,其酸浸工艺比较简单,在一定的矿粉细度下与酸接触迅速被酸解,大量的杂质Ca2+、Mg2+、Fe2+及硅元素被浸入酸解液中,尤其是硅杂质对酸解液的影响比较突出。一方面,硅可能形成硅酸胶体包裹矿石颗粒形成薄膜,影响酸解过程矿粉中钡的浸出率;另一方面,净化液中的硅会以硅酸盐的形式附着在管道表面,对管道的传热造成影响,增加了工业清洗管道的频率,对钡盐的连续化生产造成不利影响。因此,在净化工段进行硅杂质的去除有利于钡盐的纯化产出,对酸浸毒重石后的酸解液进行除硅研究具有重要意义。1实验部分实验所用的毒重石矿来源于四川某矿山,经研磨至粒径小于128μm后做XRF成分分析及化学分析方法的确认,检出矿石成分如表1所示。盐酸、氨水、三氯化铝、偏铝酸钠、氢氧化钙均为分析纯。亿汇经贸推行现代化管理制度。天津水处理用三氯化铝生产厂家
众所周知,三氯化铝具有与路易斯酸特性相同的强腐蚀性,在四氯化钛中饱和溶解度对温度的强敏感性以及相对较高的挥发性,若粗四氯化钛中三氯化铝含量超过,就会造成四氯化钛生产设备腐蚀加快、热交换器管道堵塞、换热效果很大降低、精制蒸馏工序难以去除等问题,严重影响生产的正常进行。在我公司海绵钛生产过程中,因四氯化钛中三氯化铝偏高问题多次严重影响了生产的顺行,如2011年有2个月左右时间,我公司生产的粗四氯化钛中三氯化铝偏高造成了氯化加料管完全堵塞;精制系统预蒸馏回流管的堵塞以及不锈钢波纹管腐蚀穿孔;2012年我公司生产的粗四氯化钛中三氯化铝偏高造成套管冷凝器以及淋洗塔频繁堵塞等。四氯化钛中为什么会有如此高浓度的三氯化铝呢?针对以上问题,对我公司前期生产中因四氯化钛中三氯化铝偏高的原因及其危害进行了分析,并参考了国内外四氯化钛中三氯化铝含量控制及去除技术,结合我公司现有的设备工艺技术现状,提出了控制和降低粗四氯化钛中三氯化铝含量的解决措施。由于四氯化钛中三氯化铝对系统设备的巨大危害性,国内外对其除杂工艺技术进行大量的研究。目前,在粗四氯化钛中加人去除Al的钝化剂,使其中的铝转化为无腐蚀性或腐蚀性较小的物质。天津水处理用三氯化铝生产厂家亿汇经贸尊崇团结、信誉、勤奋。
产品知识探究三氯化铝中的铝元素对鸡的毒性作用,铝是地壳中含量**多的金属元素,在自然界和人类食物中普遍存在。动物试验表明,铝是一种慢性神经毒性物质,可使神经系统发生退行性改变。近年来由于铝及其制品的广泛应用,世界各国对铝的需求量及生产量日益增加,铝污染已成为一大公害。世界卫生团体和**粮农团体(WHO/FAO)于1989年正式将铝确定为食品污染物加以控制,我国也于1994年提出了面制食品中铝的限量卫生标准。目前未见关于畜禽铝中毒的报道。本试验以雏鸡为试验动物,通过腹腔注射三氯化铝,测定铝对雏鸡的半数致死量,研究铝对鸡的急性毒作用,为禽类铝中毒的研究奠定了基础。铝中毒在鼠、兔、犬、猫等哺乳动物均有报道,但尚未见关于鸡毒性试验的研究报道。本试验测得雏鸡腹腔注射三氯化铝的半数致死量(LD50)为,其可信限在—。目前文献报道,急性毒性试验三氯化铝小白鼠经口的LD50为3033mg/kg体重。化学物依据LD50分为极毒、剧毒、中等毒、低毒和实际无有害气体5级,所以可认为三氯化铝在鼠属于低毒,在鸡属于中等毒。铝可以通过皮肤、呼吸道尤其是消化道被噘收。口服含Al(OH)3的抗酸剂,血液铝明显升高,目前,一般认为铝主要在胃和小肠上部吸收。
在生产无水三氯化铝的过程中,对于颜色的把控,很大程度上抉择着产物的质量。工业无水三氯化铝质量尺度按照国家或者企业的尺度分为两个部门:外观质量和内在技术指标。固然分歧的用户按照本身分歧的出产需要会选择颗粒巨细分歧的无水三氯化铝,可是对产物的颜色要求只有一个,就是黄色。外观按国家尺度可以分为:白色、黄色干活微带灰色的颗粒或粉末,不应有大于10mm的块状物。淡黄色乃至白色的产物才是工业无水三氯化铝产物中的精品,可是由于在出产过程中节制起来存在较大的难度,所以在出产中往往就把黄色的产物作为出产节制的方针。在实际的出产过程中,只要把产物的颜色按照灰料、红料和正常的黄色产物区分隔来,完全就可以掌握出产无水三氯化铝的技术要点和关节环节。亿汇经贸锐意进取,持续创新为各行各业提供专业化服务。
硅凝胶颗粒表面被三氯化铝胶状物占据饱和而不再有空隙,增加三氯化铝的量对硅凝胶粒子的吸附起不到明显作用。所以,既要考虑酸解液中硅的去除率,又要考虑到后续工段钡盐的纯度,避免**终钡盐产品中的Al3+超标,选择m(三氯化铝)∶m(SiO2)为。陈化时间的影响除硅剂的加入有利于硅凝胶颗粒的团聚沉淀,但是这个共沉过程需要经过一定时间。实验针对陈化时间对除硅的影响作了研究,结果如图3所示。加入规定量的除硅剂三氯化铝后,溶液出现浑浊,而后迅速澄清,再用氨水调节pH至7~8,溶液变浑浊,开始沉淀,随着时间推移沉淀明显增多。如果不经过陈化直接过滤,滤液依然呈现浑浊,难以实现分离。陈化有利于凝胶颗粒的长大,使之易于分离。由图3可知,随着陈化时间的延长,SiO2的去除率呈上升趋势,在陈化时间达30min后,SiO2的去除率趋于平缓,达到80%左右,很难实现SiO2的进一步去除。在陈化时间延长的过程中,钡的损失率也增大,直到硅的去除率不明显增加时,钡的损失率才不明显上升,比较大损失率控制在。考虑到陈化时间过长对SiO2的去除并无明显优势,同时也浪费时间。实验选择陈化时间在30min为宜。除硅温度的影响温度也是影响硅去除率的重要因素。亿汇经贸凭借多年的经验,依托雄厚的科研实力。湖南润滑油合成用三氯化铝
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二苯甲烷,俗称人工香叶油,用于香料工业,同时又是有机组成的主要中间体·其衍生物如二苯基卤代甲烷可用于百乐利辛、桂利嗪、奥沙米特等药品的组成。在1000mL三口瓶中参加310g()无水苯及5g()粒状无水三氯化铝,开动拌和,20min后,水浴加热.操控温度20~30℃,由恒压滴液漏斗于2h内滴加63g()氯化苄,马上有旺盛的氯化氧气体发生,以氢氯化钠溶渣吸收。滴加完后,升温至80℃,回流1h。以赶尽氯化氢气体。降温至30℃,参加200mL冷水,拌和下水解15min分出有机相,用5%氢氧化钠溶液洗刷,再水洗,分出油层,干燥,蒸馏收回苯,剩余物以Vigreux分馏柱减压蒸馏,收集154-158℃/,得无色液体二苯甲烷,产率73%,折光率,稍冷即结晶为白色针状晶体,。天津水处理用三氯化铝生产厂家
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