将熔融状的铝通过特制大勺部分转移至另一台氯化反应炉,并控制通入氯气反应,继而起炉。本发明的优势是:类比同类行业实际生产经验,以氯气计,产品的回收率高达99%;颗粒含量大幅增加。具体实施方式说明下面讲述实施例:实施例1一种新型的无水三氯化铝的生产方法:本发明涉及一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的首先步操作铝锭放入反应炉中,初次生产时使用**容器通过柴油加热将招锭进行加热融化成招液,而后将招液倒入反应炉内,关闭反应炉后通入液氯,与熔融状态的铝在830°C左右进行氯化反应。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第二步操作是反应生成的烟雾状三氯化铝气体由升华管导入捕集器,可使气体进入捕集器后在器壁呈结晶析出,少量氯气、三氯化铝粉尘尾气经引风机进入烟道总管,引至尾气吸收装置处理达标后通过排气筒高空排放。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法是每台反应炉每小时生产无水三氯化招约40kg,每台反应炉每天放料3次。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第三步操作是将少量铝块置于氯化反应炉边预热,当铝液液面下降时,加入铝块继续反应;反应炉内温度控制在800°C左右。亿汇经贸尊崇团结、信誉、勤奋。上海医药用三氯化铝厂家
产品知识三氯化铝在甜菜检糖中的应用:传统的甜菜自动检糖线检测甜菜含糖量时,首先使用锯湖机从甜菜上取样,然后使用一定容量的醋酸铅溶液浸泡并搅拌甜菜样品一定时间,再通过施光仪测量其含糖量,测量后的废液中含有铅,它的排放会对环境造成污染。而三氯化铝对环境污染小,是天才含糖量自动检测中醋酸铅溶液的理想替代产品。根据甜菜检糖要求,三氯化铝溶液的配置方法是:将分析纯三氯化铝粉末86克定容道1000毫升的蒸馏水中,再用蒸馏水稀释到47倍,即为所要求浓度。实际使用时,将母液稀释到不足47倍,然后让仪器控制填充蒸馏水,以达到所要求浓度。三氯化铝与水反应将产生氯化氢气体并放出热量,配置母液时,一定要注意安全。要在有通风厨的工作台上进行,将三氯化铝放入烧杯中,将烧杯放在工作台上,沿杯壁慢慢加入少量蒸馏水,等气体全部逸出后,再稀释到所要求的母液浓度。实验结果发现:在甜菜自动检糖线中,使用三氯化铝溶液代替醋酸铅溶液可减少环境污染;四电极电导法可用于测量三氯化铝溶液浓度;三氯化铝溶液浓度测量必须进行温度补偿。浙江香料用三氯化铝亿汇经贸具备雄厚的实力和丰富的实践经验。
硅凝胶颗粒表面被三氯化铝胶状物占据饱和而不再有空隙,增加三氯化铝的量对硅凝胶粒子的吸附起不到明显作用。所以,既要考虑酸解液中硅的去除率,又要考虑到后续工段钡盐的纯度,避免**终钡盐产品中的Al3+超标,选择m(三氯化铝)∶m(SiO2)为。陈化时间的影响除硅剂的加入有利于硅凝胶颗粒的团聚沉淀,但是这个共沉过程需要经过一定时间。实验针对陈化时间对除硅的影响作了研究,结果如图3所示。加入规定量的除硅剂三氯化铝后,溶液出现浑浊,而后迅速澄清,再用氨水调节pH至7~8,溶液变浑浊,开始沉淀,随着时间推移沉淀明显增多。如果不经过陈化直接过滤,滤液依然呈现浑浊,难以实现分离。陈化有利于凝胶颗粒的长大,使之易于分离。由图3可知,随着陈化时间的延长,SiO2的去除率呈上升趋势,在陈化时间达30min后,SiO2的去除率趋于平缓,达到80%左右,很难实现SiO2的进一步去除。在陈化时间延长的过程中,钡的损失率也增大,直到硅的去除率不明显增加时,钡的损失率才不明显上升,比较大损失率控制在。考虑到陈化时间过长对SiO2的去除并无明显优势,同时也浪费时间。实验选择陈化时间在30min为宜。除硅温度的影响温度也是影响硅去除率的重要因素。
本发明的目的克服以上技术的不足,提供一种新型的无水三氯化铝的生产方法。为实现上述发明目的是通过以下技术方案实现的:本发明涉及一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的首先步操作铝锭放入反应炉中,初次生产时使用**容器通过柴油加热将铝锭进行加热融化成铝液,而后将铝液倒入反应炉内,关闭反应炉后通入液氯,与熔融状态的铝在830°C左右进行氯化反应。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第二步操作是反应生成的烟雾状三氯化铝气体由升华管导入捕集器,可使气体进入捕集器后在器壁呈结晶析出,少量氯气、三氯化铝粉尘尾气经引风机进入烟道总管,引至尾气吸收装置处理达标后通过排气筒高空排放。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法是每台反应炉每小时生产无水三氯化铝约40kg,每台反应炉每天放料3次。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第三步操作是将少量铝块置于氯化反应炉边预热,当铝液液面下降时,加入铝块继续反应;反应炉内温度控制在800°C左右,通过控制通入液氯的量可调整反应炉内的温度。所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法是第四步操作是待首先台反应炉实现稳定反应时。亿汇经贸创新发展,努力拼搏。
三氯化铝是重要的无机化工产品之一,主要应用于催化剂,少数用于非催化剂,近年来三氯化铝主要是用在电解制铝行业。三氯化铝电解制铝的比较大优点就是能耗低,此外氯气还可以做到循环使用,从而减少了成本的投入。工业三氯化铝的质量标准按照国家或企业标准可以分成两部分:外观质量和内在及时指标。三氯化铝的外观按国家标准分为:白色、黄色或是微带灰色的颗粒或粉末,不应有大于10毫米的块状物出现。不同的用户对三氯化铝有着不同的要求,但对产品的颜色都是只有一种要求,那就是黄色。三氯化铝的生产技术中对产品颜色的操作控制手段,保证了生产中产品颜色的稳定,从而达到提升产品品质的目的。对企业生产有十分重要的意义。在实际的生产中,只把三氯化铝产品按颜色分为灰料、红料及正常的黄色的产品。应该说淡黄色乃至白色的产品才是工业无水三氯化铝产品中的精品,但由于在三氯化铝生产过程中较难控制并稳定得到此类产品,在生产经营中,往往把黄色的产品作为生产控制的目标。三氯化铝红料的控制:红料其实主要指那些比正常的三氯化铝产品颜色偏深的产品,如桔黄色,含三氯化铁在,主要是在三氯化铝生产过程中余氯含量升高而引起的。要控制红料的产生。我公司生产的产品、设备用途非常多。上海医药用三氯化铝厂家
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众所周知,三氯化铝具有与路易斯酸特性相同的强腐蚀性,在四氯化钛中饱和溶解度对温度的强敏感性以及相对较高的挥发性,若粗四氯化钛中三氯化铝含量超过,就会造成四氯化钛生产设备腐蚀加快、热交换器管道堵塞、换热效果很大降低、精制蒸馏工序难以去除等问题,严重影响生产的正常进行。在我公司海绵钛生产过程中,因四氯化钛中三氯化铝偏高问题多次严重影响了生产的顺行,如2011年有2个月左右时间,我公司生产的粗四氯化钛中三氯化铝偏高造成了氯化加料管完全堵塞;精制系统预蒸馏回流管的堵塞以及不锈钢波纹管腐蚀穿孔;2012年我公司生产的粗四氯化钛中三氯化铝偏高造成套管冷凝器以及淋洗塔频繁堵塞等。四氯化钛中为什么会有如此高浓度的三氯化铝呢?针对以上问题,对我公司前期生产中因四氯化钛中三氯化铝偏高的原因及其危害进行了分析,并参考了国内外四氯化钛中三氯化铝含量控制及去除技术,结合我公司现有的设备工艺技术现状,提出了控制和降低粗四氯化钛中三氯化铝含量的解决措施。由于四氯化钛中三氯化铝对系统设备的巨大危害性,国内外对其除杂工艺技术进行大量的研究。目前,在粗四氯化钛中加人去除Al的钝化剂,使其中的铝转化为无腐蚀性或腐蚀性较小的物质。上海医药用三氯化铝厂家
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