由于受到温度、振动、阀体磨损、赃物堵塞等因素的影响,比例阀性能会下降甚至会失效,导致机台不能正常工作。对于不能正常工作的比例阀维修的时候首先的弄清楚阀的哪部出现故障,然后进行那部分的维修或更换,先导比例阀主要包括先导阀、主阀、放大器3大部分。拆卸时通过观察一般可以发现一些问题:主阀芯密封件磨损主阀芯的磨损情况以及先导阀芯的磨损、传感器探针的磨损。在比例阀维修过程中,阀的性能需到测试台检测才能作出判断。对存在问题的零部件可以采取补偿调整参数或者直接更换,更换同时还要对该阀的零位和死区到试验台进行调整。 比例阀死区 比例阀存在死区,一般为10%左右,不同类型比例阀的死区可以通过该阀产品手册的电流/电压-流量曲线图查看,高性能比例阀死区可控制在5%以内。检测方法:给阀输入对应的指令信号,通过万用表检测阀芯位移反馈信号,看是否对应,假设阀的死区开口度为0~100%,对应反馈电压为0~10V;如果阀的死区开口度为8%,则对应的反馈电压应该为0.8V如果没有对应,则调整放大器的死区调节至反馈电压为0.8.在实验台上:给阀输入不同的指令信号,检测各种状态下阀芯位移反馈信号,通过它们之间的对应关系,来判断维修后的阀性能。MOOGD673穆格伺服阀维修配件.MOOG765穆格伺服阀维修联系方式
现场调查显示伺服阀卡涩故障的占70%,内泄漏量大的占20%左右,由其它原因引起的零偏不稳的占5%左右,从统计数字看,这些故障发生得比较频繁,经过现场调研分析及多次试验,发现造成伺服阀故障频繁的原因主要有以下三个方面: 1)油质的劣化。伺服阀是一种很精密的元件,对油质污染颗粒度的要求很严,抗燃油污染颗粒度增加,极易造成伺服阀堵塞、卡涩,同时,形成颗粒磨损,使阀芯的磨损加剧,内泄漏量增加;酸值升高,对伺服阀部件产生腐蚀作用,特别是对伺服阀阀芯及阀套锐边的腐蚀,这是使伺服阀内泄漏增加的主要原因。 2)使用环境恶劣。伺服阀长期在高温下工作,对力矩马达的工作特性有严重影响,同时长期高温下工作加速了伺服阀的磨损及油质的劣化,形成恶性循环。 3)控制信号有较强的高频干扰,致使伺服阀经常处于低幅值高频抖动,这样伺服阀的弹簧管将加速疲劳,刚度迅速降低,导致伺服阀振动,现正对此问题进行处理。黑龙江MOOGD674穆格伺服阀维修检测上海Atos伺服阀配件销售。
在P1、P2同步增长过程中当活塞上、下两端液压作用之差超过弹簧3的预紧力时,活塞便开始下移。当P1和P2增长到一定值Ps时活塞2内腔中的阀座与阀门1接触,进油腔与出油腔即为隔绝。此即比例阀的平衡状态。 若进一步提高P1则活塞将回升,阀门再度开启。油液继续流入出油腔使P2也升高但由于A2>A1,P2尚未及增长到新的P1值,活塞又下降到平衡位置。在任一平衡状态下,差径活塞的力的平衡方程为:P2A=P1A1+F(此处F为平衡状态下的弹簧力)。 从而保证P2的增量小于P1的增量,若弹簧3的弹力F不变,则Ps点不变,即比例阀节制后轮管路压力的工作点与汽车的载荷无关,这就是非感载比例阀。若要使其工作点与汽车载荷的大小相适应,就必须能改变弹簧力的大小这就是感载比例阀。感载比例阀及其感载控制机构的原理如图12-10所示,阀体3安装在车架上其中的活塞4右部的空腔内有阀门2。不制动时,活塞在感载拉力弹簧6通过杠杆5施加的推力F的作用下处于右极限位置
相当于减小了衔铁在中位时的每个气隙长度g。根据《液压控制系统》的分析结论:当|x/g|>1/3时(x为衔铁端部偏离中位的位移),衔铁总是不稳定的。因此认为液压系统中的金属屑被吸附在永磁体上,减小了气隙长度g,破坏了力矩马达原有的静态特性,是本次故障的根本原因。维护措施针对本次故障原因,以及分析的其他可能,采取了以下措施:1.定期更换油路滤芯,清理变质油由于此次故障由液压油中金属污染造成,因此定期更换该系统油路中的滤芯,放掉滤油器中存油,可防止污物进入伺服阀,有效的防止故障发生,延长伺服阀的运行时间。力矩马达和先导阀完全浸泡在与回油相通的油液里,位置又处于管道的盲端,所以该处的油液几乎不流动,易氧化变质,因此需定期放掉变质的液压油。2.定期更换液压油,加强液压油的管理液压油在长期工作中会氧化焦化,并且液压系统中的泵.阀、油缸等的磨损,会产生一些金属屑,它们会降低液压油的品质,造成故障。根据近几年液压油使用周期和油品化验结果,要每10个月更换一次液压油,才能保证设备无计划外停机。MOOGD671穆格伺服阀维修清洗.
比例阀结构与放大器信号匹配比例阀结构与放大器信号匹配 各种液压阀 比例阀通常由阀体、阀芯、复位弹簧和比例电磁铁等组成,比例电磁铁实际是一个输出力与输入电流呈线性变化的电磁线圈,电磁铁将电流转化为作用在阀芯上的力,以克服弹簧的弹力,从而控制阀芯的位移,阀芯与阀体形成的开口大小决定法的流量或压力。 比例电磁铁为了输出克服弹簧力和液动力,必须要有足够的电流,不同的厂家的比例电磁铁,更大位移所需的电流值通常在600-3000mA不等, 而工业控制标准信号通常是的操纵、控制都是通过力(力矩)或位移(角位移)形式的机械量来实现的,其可以通过手动、气动、机动、液动、电动及其组合方式进行。一般采用电液控制,通过电-机械(E-M)换能器将电量转换成控制机械运动所需的机械量,比例阀的机械(E-M)换能器通常是比例电磁铁,具有足够的输出力和位移。 0-5v/0-10v/-5-+5v/-10-+10v 的电压信号或 0-20mA/4-20mA 电流信号,控制信号带负载能力很弱,不足以推动比例电磁铁。比例阀放大器起到一个信号匹配的作用,接收微弱的控制信号,输出比例电磁铁所需的电流,同时比例阀放大器加入了各种必要的环节,如死区调整/增益调整/斜坡时间/颤振调节等。 MOOGD665穆格伺服阀维修阀芯。苏州MOOGD633穆格伺服阀维修检测
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一个电指令信号施加到阀芯位置控制器集成块上,电子线路在直线马达产生一个脉宽调制(PWM)电流,震荡器就使阀芯位置传感器(LVDT)励磁。经解调以后的阀芯位置信号和指令位置信号进行比较。阀芯位置控制器产生一个电流输给力马达,力马达驱动阀芯,一直使阀芯移动到指令位置。阀芯的位置与指令信号成正比。伺服阀的实际流量Q是阀芯位置与通过阀芯计量边的压力降的函数。 永磁直线马达的工作原理 直线马达是一个永磁的差动马达。永磁提供部分所需的磁力。直线马达所需的电流明显地低于同量级的比例电磁线圈所需的电流。直线马达具有中性的中位,因为它一偏离中位就会产生力和行程,力和行程是与电流成正比。 直线马达在向外伸出的过程中必须克服高刚度弹簧所产生的对中力与外部的附加力(即液动力以及由污染引起的摩擦力)。在直线马达返回中位时,对中弹簧力是和马达产生的力同方向的,等于给阀芯提供了附加的驱动力,因此这就使DDV伺服阀对污染的敏感性大为下降。直线马达借助对中弹簧回中,不需外加电流MOOG765穆格伺服阀维修联系方式
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