此外,由于冲击速度快、空气冲击力大、模具能量过载大、冲击频率低、夹紧时间长、模具热负荷大等原因,国外早在30年代就出现了电液锤,直到60年代,德、美、英等国的电液锤技术已基本成熟,而我国的电液锤发展始于上世纪七六十年代,从高速锤的发展开始,发展出一种快速泄油型。高速锤子,主要在其蒸发。但也存在振动大、噪声大、劳动强度大、能源利用率低等缺点,严重制约了蒸汽锤的发展。这项有效的工作体现在拉斯科的基础上。它向前发展,拥有自己的成果,这体现在它的设计和制造能力上。全液压电液锤富余能量大,适用于大型锻件生产。河北本地全液压电液锤厂家直销
电液锤调试步骤 1、充气检漏:各部分装好后,首先将多通阀接好外来氮气瓶,然后逐个检查多通阀的各个截止阀,如有漏气等不正常现象,必须逐个认真消除,确认各个截止阀都不漏气后,再逐个扩大检漏范围。检漏都应分两步,用2MPa以下低气压检查,确认不漏气后再逐渐升压,以免反复充气放气的浪费。 2、用滤油机向液压站油箱中加油,先加至下油标下沿确认各滤油器和阀门无泄漏之后,再加至上油标中位。 3、管路打循环:将高压油管直接与回油管连通,开一台油泵打循环30分钟,彻底管路中氧化铁皮,焊渣等杂质。 4、气缸充气1MPa,蓄能器充5MPa 5、将DBW30调压手柄拧松。操纵手柄放在回程位置然后点动试开液压泵电机数次,逐渐拧紧DBW30上的调压手柄使锤头升到顶。 6、用4所述气压条件进行小行程试打,确认正常后逐渐加大行程。检查锤头动作与操纵是否正常无误,有任何问题彻底消除,直至达到额定充气压力。 7、填写调试记录。河北工程全液压电液锤设备厂家全液压电液锤采用全液压传动,打击能量大且可调范围广,能够实现快速打击和快速回程,提高了生产效率。
取消了锤杆活塞上腔封闭气室,锤头打击时可为进油打击,活塞下腔的油便排到上腔。活塞润滑条件改善,润滑效果更好,油液不断交换,油温低,密封不易老化,寿命长。另外当锤头提升时,活塞上腔的油再排回油箱。这样,回油速度低,流阻小,不会发生油箱或回油管打胀的现象。 电液锤锤杆直径比一般电液锤直径粗,且和锤头之间有一个多自由度的连接装置,锤杆、密封、导套均不受锻件偏心打击带来的力矩 影响。提高了锤杆系统的使用寿命,锤杆的使用寿命是同规格的蒸空气锤的5~10倍。
锻造行业之利器!电液锤和空气锤的完美结合,动力部分采用电液锤系统机身采用原有空气锤机身!打击速度快,打击力度大,操作简单方便!改造成本低!可以连续24小时工作,节能环保!1、在原有的空气锤机身直接安装上全液压动力头,(更换锤头,上砧,导程套,锤杆,增加管路)2、增加一项供压系统就可以了,(其中液压站,电柜,控制柜,气瓶组,冷却系统)此项改造:投入小,见效大,可提高效率50%以上!望广大客户来公司锻锤现场考察和指导!在此,公司承诺:质量优先,服务优先,诚信优先,有问必答,服务快捷,24小时内到现场。全液压电液锤系统简单,故障率低,提高设备使用率。
液压式电液锤的基本工作原理 电液动力头的结构为气、液缸一体式结构组成如图1所示。其工作原理为放油式打击,基本动作是“气压驱动,液压蓄能”。工作缸上腔是封闭的高压氮气,下腔是液压油,中间靠锤杆活塞隔开,系统对下腔单独控制。下腔进油,锤头提升,高压氮气受到压缩,储存能量。下腔排油,高压氮气驱动活塞带动锤头打击。液压系统采用由油泵一蓄能器—卸荷阀组成的组合传动恒压液源,既确保了系统的稳定性和可靠性,又降低了装机容量。提锤时,只需操纵主阀使油泵蓄能器内的高压油和主缸活塞下腔相通即可,锤杆活塞在高压油的作用下,迅速完成锤头的提升。打击时,操纵主阀使活塞下腔和油箱直通,快速阀打开,使活塞电液锤按传动介质分类:液气电液锤、全液压电液锤。安徽全液压电液锤功能
全液压电液锤锤头的提升和打击全以液压为动力。河北本地全液压电液锤厂家直销
良好的设计,不但能提高产品的运行可靠性,还能提高故障判断的准确性。电液锤在操作过程中出现锤头控制不稳,会在慢放锺头时夹然落下,造成危险;主控阀长期内鼎,造成设备油温高,更换密封圈也不能解决问题,设备工作两个小时就要停锤降温。这两个故障都很常见,处理也不难,前者:先检二级阀,确定二级阀完好的情况下,在主拉阀的控制油口处多钻一个阻尼孔就解决了1后者:主控阀的小阀芯是易损件,每隔半年更换件,问题就解决了。猛锤锻压生产全液压电液锤,用心用质量回馈合作客户电液锤锤杆厂家简述电液锤设备的安装使用简单能量利用率高,可以节约能源与蒸空锻锤不同河北本地全液压电液锤厂家直销