双氧水生产过程中比较大的风险还是来自于过氧化氢的分解,这也是由双氧水生产工艺,以及过氧化氢极易分解的特性所决定的。过氧化氢生产过程中,工作液是循环的,而工作液每循环一次,就要经历一个由碱性体系到酸性体系的转变。这其中,氢化过程是在碱性体系的氢化塔中进行,而氢化液进入氧化塔前必须加磷酸中和至酸性,而在氧化塔中经过氧化反应产生过氧化氢后,后续的体系又必须处于酸性环境,包括过氧化过程也必须要在酸性环境下。同时还要求,整个生产过程必须是在不含金属离子等杂质的环境下进行。由于工作液是循环使用,这种酸、碱交替的变化,对金属离子等杂质的敏感,决定了过氧化氢生产过程是一个风险度高、应该也是对自动化控制要求相当高的生产过程,尤其是涉及到过氧化工艺,应该也是实现全流程自动化控制的。但从目前双氧水企业的生产装置水平来看,比较大的短板就在于企业对自动化控制的不重视,对本质安全设计的重视度不够。 双氧水为强氧化剂,其自身并不能够燃烧,但可以和可燃物发生反应,并释放大量氧气与热量,进而造成事故。呼和浩特附近双氧水罐车运输

工业双氧水作为一种强氧化剂,被广泛应用于工业、食品行业等消毒及环保等行业。双氧水又称过氧化氢,具有强烈的腐蚀性,用过氧化氢浸泡筷子漂白早已被国家明文禁止,但也有一些黑心的厂家利用其特点,加工漂白一次性的筷子,这些“毒筷子”一旦流入市场,工业双氧水如果残留在筷子上,有可能导致人体消化道发生变。有些筷子生产企业,在漂白的过程中,为了让双氧水发挥更大作用,还添加了另一种非常关键的工业化工原料——无水焦磷酸钠,而这种工业化工原料对人体的伤害更是不可小觑。 双氧水运输车队鄂尔多斯双氧水,是过氧化氢的水溶液,化学式H2O2。

国内双氧水的下游应用主要集中在己内酰胺生产、造纸和印染纺织等领域,占比分别达到30%、27%、23%左右。近几年来,国内己内酰胺行业发展迅猛,产能快速增长。据统计,未来己内酰胺新增产能将达到600多万吨,需要配套双氧水的产能也突飞猛进,带动双氧水行业同步快速增长。由于双氧水属于危险化学品,储存和运输都比较困难,国内一般都在短距离范围内流通,各地区都有自己的双氧水企业,行业集中度较低,区域行情差异较大。随着国内经济增速放缓、产需结构失调等将会使生产企业进入一个优胜劣汰和资源整合阶段,国内大企业产能占有率将逐步提升,同时小企业装置将逐步被淘汰。
双氧水为无色透明液体,是过氧化氢的水溶液。其作为强氧化剂,具有不稳定、极易发生分解的特点。目前,国内生产双氧水主要采用蒽醌法生产工艺,涉及配制、氢化、氧化、萃取净化、干燥等工序,每一个工序所涉及的危险有害物质、反应过程与风险有所不同。通常,所涉危险有害物质主要有氢气、过氧化氢、芳烃等;所涉工艺主要有氢化工艺与过氧化工艺;风险则包括氢气闪爆、过氧化氢分解、芳烃燃烧等,以及反应过程中反应失控的风险。接触或贮存双氧水的设备和容器,应有足够大的排气口,以防设备憋压造成超压爆破而引起着火事故。9)双氧水生产所使用的设备、管道、管件等材料的材质要符合有关标准,并要清洗钝化合格,以防重金属离子进入双氧水中引起分解。杜绝因某种原因(如阀门内漏、操作失误)造成双氧水或含有双氧水的物料与其他可引起双氧水分解的物质混合,必要时断开连接的管路。双氧水不能与可燃物、还原剂接触。一般低浓度稳定型过氧化氢,因其安全高效,无腐蚀、无刺激的特性可称为食品级双氧水。

过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气从而引起着火。过氧化氢在PH值为3.5~4.5时稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光,特别是短波射线照射时也能发生分解,当加热到 100℃以上时,开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成性混合物,在撞击、受热或电火花作用下能发生。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致,放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂,尘土、灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢,在具有适当的点火源或温度的密闭容器中,能产生气相。 工业双氧水有如此的用途,也让其在选择时犯了难。包头国产双氧水价格
运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。呼和浩特附近双氧水罐车运输
过氧化氢生产装置涉及到加氢工艺、过氧化工艺,按照重点监管的危险化工工艺控制要求,必须设置紧急停车系统。重点排查项中,要求企业按照HAZOP分析结果,在过氧化氢生产装置中的氧化塔、萃取塔、净化塔设置紧急停车系统、紧急排放阀,紧急情况下可以远程控制排放至事故池。过氧化氢生产过程中,氢化液槽、氧化液贮槽、循环工作液槽、粗芳烃贮槽、工作液贮槽都存在混入空气或过氧化氢分解而发生的风险。要求采用氮封或液封的方式避免易燃易爆混合气体在容器内聚集。要求在氧化液贮槽和成品槽等含过氧化氢的其他设备设置泄压设施。需要提醒的是,要汲取某公司“5•16”萃取塔超压放空跑料事故教训。该事故中将所有中间贮槽都增加了稀释保护用氮气,但酸性系统、碱性系统人为地用氮气系统连了起来,结果因阀门内漏,造成碱性系统的物料串入到酸性系统中,从而引发过氧化氢分解超压。 呼和浩特附近双氧水罐车运输